Маленький Джо 1
Эта статья нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( ноябрь 2007 г. ) |
![]() Маленький Джо 1 готовится к запуску. | |
Тип миссии | Прерывание Max Q и тест выхода |
---|---|
Оператор | ![]() |
Продолжительность миссии | 20 секунд |
Пройденное расстояние | 2000 футов (610 м) |
Апогей | 2000 футов (610 м) |
Свойства космического корабля | |
Тип космического корабля | Меркурия Шаблон |
Производитель | МакДоннелл Самолет |
Стартовая масса | 1159 кг (2555 фунтов) |
Начало миссии | |
Дата запуска | 21 августа 1959 г. Launch Escape System запущен за 30 минут до запланированного запуска. |
Ракета | Маленький Джо |
Запуск сайта | Уоллопс ЛА-1 |
Конец миссии | |
Дата посадки | 21 августа 1959 г. |
![]() Проект Меркурий Прервать тесты |
1» (LJ-1) — неудачный запуск «Маленького Джо» НАСА «Маленький Джо - , твердотопливной ракеты , которая была разработана для испытания системы прерывания Max Q и запуска аварийной системы для капсулы Меркурия. Цель состояла в том, чтобы определить, насколько хорошо спасательная ракета будет функционировать в самых тяжелых условиях динамической нагрузки, ожидаемых во время запуска «Меркурия-Атласа». [1]
Транспортное средство имело высоту 15 м (49 футов), весило около 20 000 кг (44 000 фунтов), диаметр 2 м (79 дюймов) и размах плавников 6,5 м (21 фут). Ракета-носитель Little Joe состояла из четырех Pollux и четырех Recruit кластерных твердотопливных ракет , могла развивать тягу 250 000 фунтов силы (1100 кН ) и поднимать максимальную полезную нагрузку 3942 фунта (1788 кг). [ нужна ссылка ] Аварийная система с ракетным двигателем Grand Central 1KS52000 весила 460 кг (1010 фунтов).
21 августа 1959 года LJ-1 готовился к запуску с полигона Уоллопс , остров Уоллопс , Вирджиния . За 35 минут до запуска эвакуация территории шла по графику, а батареи программатора и системы уничтожения испытательного ускорителя заряжались. Внезапно, за полчаса до запуска, произошла взрывная вспышка. Когда дым рассеялся, стало очевидно, что была запущена только комбинация капсулы и башни по траектории, аналогичной прерыванию полета за пределами стартовой площадки. На пусковой установке остались целыми бустер и переходное кольцо-зажим. Ближе к апогею, примерно на высоте 610 м, зажимное кольцо, удерживающее башню на капсуле, освободилось, и выстрелила маленькая пиро-ракета для сброса башни. Время полета составило 20 секунд. [2]
В отчете об аварии LJ-1, опубликованном 18 сентября 1959 года, в преждевременном запуске спасательной ракеты Гранд Сентрал виновата утечка тока, или то, что инженеры-ракетчики называют переходными процессами или паразитными напряжениями в цепи реле. Неисправность была обнаружена в катушке, предназначенной для защиты биологических образцов от слишком быстрого прерывания работы. [3]
Согласно отчету об аварии от 18 сентября 1959 года, неожиданное срабатывание системы аварийного спасения было вызвано кратковременной или электрической утечкой; деструкции анализ показал, что это произошло из-за того, что система быстрого прерывания была подключена непосредственно к шине . Батареи были отправлены из Англии в США незаряженными и закороченными; При зарядке на площадке батареи, когда был достигнут достаточный уровень заряда, активировали секвенсор системы прерывания и, чувствуя недостаточную высоту, включили пиропатроны в двигателе прерывания. Из-за недостаточной мощности батарей не удалось запустить двигатель сброса башни и заряд восстановления парашюта капсулы, и оба упали в море. [4]
Примечания и ссылки
[ редактировать ]- ^ «Беспилотные миссии проекта Меркурий: LJ-1» . Архивировано из оригинала 27 мая 2012 г. Проверено 14 января 2020 г. [ название отсутствует ]
- ^ «Беспилотные миссии проекта Меркурий: LJ-1» . Архивировано из оригинала 27 мая 2012 г. Проверено 14 января 2020 г. [ название отсутствует ]
- ^ Ссылка НАСА SP-4201 стр. 208
- ^ Шортал, Джозеф Адамс (декабрь 1978 г.). «Новое измерение. Летный испытательный полигон на острове Уоллопс: первые пятнадцать лет» (PDF) . Справочная публикация НАСА (1028): 199 . Проверено 26 июня 2021 г.